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工人技师李文哲

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摘要:1991年,李文哲发现公司从兰州购买的制丸机机磙无法互换,只要有一只损坏就必须报废一套。仅此一项当年就为公司节约资金13万元,改变了浓缩丸生产长期靠高价购买机磙维持生产的局面。1997年,宛西制药投巨资购买了国内最先进的口服液灌封生产线,建起了第一个GMP生产车间。为此,李文哲购买了《金属切削手......

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今年48岁的李文哲是宛西制药机修车间的一名员工,他虽只读过初中,却依靠坚韧不拔的毅力,不仅弄懂了企业设备的运转原理,还出色地完成了各项机修任务。20多年来,他在全县技术选拔赛中多次获奖;通过技术革新,他为企业节约资金近100万元。 
     
    1976年,初中刚毕业的李文哲招工进了国家机械部重点企业——原西峡水泵厂工作。也许是受父亲的影响,李文哲选择了当车工。而此时,他父亲生病住院,需人照顾,厂里决定派李文哲伺候父亲,这一去就是3年。为了把3年荒废的时间抢回来,轮到休息时,李文哲就蹲在车间,看师傅们如何检修设备。等到上一班师傅们下班了,他匆匆吃点饭,又向下一班师傅们学习。眼睛红了,身体瘦了,然而他的实际操作水平却有了很大提高,半年后,李文哲终于能独立工作了。 
     
    1991年,李文哲发现公司从兰州购买的制丸机机磙无法互换,只要有一只损坏就必须报废一套。李文哲开始琢磨,能否让机磙任意搭配使用?为了攻克这一难题,李文哲白天上班,晚上回家查资料。经过摸索试验,他终于用齿轮分度法解决了制丸机磙加工工艺。同时,他用熟铜磙取代原来的铸铜磙,不仅减轻了重量,又便于加工维修,还提高了制丸机磙的耐磨性能。仅此一项当年就为公司节约资金13万元,改变了浓缩丸生产长期靠高价购买机磙维持生产的局面。 
     
    1997年,宛西制药投巨资购买了国内最先进的口服液灌封生产线,建起了第一个GMP生产车间。玻璃泵缸是灌封机的主要零部件,旋转速度快,自动化成度高。由于材质问题,它的破损率高,每年需购500支左右的玻璃泵缸,每支120元,仅此一项每年就要增加4万~5万元的费用支出。李文哲与口服液、设备科、机修车间商讨后,决定用不锈钢材质代替玻璃材质。由于技术难度大,特别是内孔表面粗糙度和精度是保证药液质量的关键,稍有一点疏忽,就会造成口服液泵缸漏液、损坏活塞、计量不准及装量误差等。为此,李文哲购买了《金属切削手册》,查阅了《机械工人切削手册》等大量有关不锈钢的资料,经过半个月的努力,终于使这一问题得到了解决。 
     
    去年11月,宛西制药临时接到通知,有关专家要对天麻促智颗粒进行项目验收。晚上将下班时,工作人员发现不锈钢缺少直径14mm的量杯。晚上10点,外出购买量杯的同事没有买到量杯,却买来了原材料。一直在车间等候的李文哲急忙拿起原材料,开始自制量杯。由于量杯孔径只有14mm,镗刀杆细,容易产生让刀,这样生产的量杯计量就不准。为解决这一问题,李文哲每削半厘米就要测量一次,一直干到第二天凌晨2点才将量杯做好。 
     
    李文哲不会打牌,不会玩,与“现代人”的生活似乎有点格格不入,但他却有自己的爱好和生活方式。2003年,在《机械工人》杂志社举办的“我与《机械工人》”征文活动中,李文哲获得优秀征文奖。 
     
    据了解,李文哲目前又有了新的革新目标,最近他发现前处理车间的升降平台出现了较大的噪音,且晃动、摇摆不正常。经过观察,他发现辊轮与轴严重磨损,轴从37mm直径磨至35mm,出现这一问题的原因一是用材不合理,二是构造不科学。为此,李文哲先将辊轮由铸铁改为球墨铸铁,增加耐磨性能,并在轴上钻空,便于入注黄油,增加润滑度。同时,他还在论证下一步将轮和轴改成轴承,由面摩擦变有点摩擦,既减轻磨损,又减轻重量。这在理论上是可行的,在征得公司领导同意后,他将自己的创意付诸了实施。 
     
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    医药经济报2005年 第103期  
     
     
     
   
 
作者: 孙天伟 2005-9-20
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